針對上篇中提到的該廠回轉(zhuǎn)窯使用過程中遇到的種種情況,應(yīng)該怎么解決呢?紅星回轉(zhuǎn)窯專家給出解決方法建議,并得到了很好的效果。
1、更換煙室斜坡澆注料,使C5下料管和煙室斜坡在一個斜面上。分解爐下鎖口直徑有原來的Ф1150mm擴大到Ф1180mm,降低煙室粉塵濃度,確保窯內(nèi)通風(fēng)。
2、加強對石灰石MgO含量及頁巖成分的控制,發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整生料指標(biāo),確保配料方案的實現(xiàn)。
3、改造煤磨,增加磨內(nèi)通風(fēng),出磨溫度有原來的75℃提高到85℃,盡量降低煤粉水分。
4、改造風(fēng)機,將原來的22KW電動機換位30KW電動機,將皮帶傳送改為直接傳動,滿足燃燒器通風(fēng),保證燃燒器凈風(fēng)風(fēng)壓在35KPa以上。
5、調(diào)整燃燒器,提高燃燒器火焰尾部的高度,預(yù)防燒成帶尾部生成厚窯皮,同時避免煤灰集中沉降導(dǎo)致窯內(nèi)結(jié)圈。燃燒器位置根據(jù)筒體溫度調(diào)整為偏上20~50mm,左右位置片料20mm左右,也可放在中位置,原則上要求其與窯中線平行。
6、根據(jù)三次風(fēng)負(fù)壓、煙室負(fù)壓和分解爐出口負(fù)壓的變化,及時調(diào)整三次風(fēng)閥,保證窯內(nèi)用風(fēng)。
7、改造回轉(zhuǎn)窯主減速器,更換一對快速齒輪,窯速由原來的高達(dá)3.98r/min,提高到4.5r/min,降低窯內(nèi)充填率,保證薄料快轉(zhuǎn)。
按照紅星機器專家指導(dǎo)的措施進(jìn)行改進(jìn),該廠回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)一直良好,沒有再出現(xiàn)倒喇叭形窯皮,燒成帶窯皮平整,厚度穩(wěn)定,耐火磚壽命長,產(chǎn)量也得到進(jìn)一步提高,穩(wěn)定在1600~1650t/d。